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2020-11-20 09:25:50
在当前农村污水处理设备应用的大环境下,有针对性的根据实际使用场景的需求,其具有如下典型的应用特点(详见产品规格说明):
1、专为农村污水处理设备进行的定制化设计方案
2、可根据使用环境的不同,实现PLC远程控制网关远程可编程设计
3、高度集成
4、专属订制,简化装配流程,便于维护
5、工业设计工艺,可适应南北不同区域的温湿度差异化环境
6、系统广域组网、实现设备的远程监控和整体维护
智能水处理系统
开发背景
(2)污水处理自动控制系统中所采用的一些自动化检测设备、仪表的功能目前还很不完善,在实际检测中达不到预期效果、误差很大,因此依靠这些检测设备判断污水处理情况并实施自动控制污水处理系统设计,很难达到处理水质达标排放和节约能源的目的郑州污水处理控制柜。
(3)国内的许多污水处理系统多采用ORP(氧化还原电位)、DO(溶解氧)和pH(酸碱度)值作为控制参数来控制出水水质和曝气量,但这些方法存在一些问题,如控制污水处理厂硝化—反硝化过程所使用的ORP就很难判定,因此绝大多数基于ORP控制的污水处理厂也执行时间控制,作为当控制器无法找到ORP特征点时的应急控制,这样就导致许多污水处理系统实际上仍然采用的是按时间控制整个处理过程。
智能水处理系统
● 开发背景
基本原理
●优点
可有效节约能源、减少DO波动,负荷分配合理,处理效果好,自动化水平高。
●控制原理(以提升泵房为例)
泵站的传统控制只考虑了液位的变化河南污水处理控制柜厂家,没有考虑液位变化速率。采用计算机技术和液位检测仪表后,可以非常简便的得到液位差和液位变化率,引入模糊控制方法,利用液位变化率,实现PD控制结构,能明显提供泵站对进水量变化的响应能力河北污水处理控制柜定制。
污水处理24种常见异常问题及解决方案
问题13
化工厂的污水装置,日均进水量是500-600进水COD10000左右,出水COD200左右工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出现的异常状况为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化,导致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大约在200左右,出水COD200左右由于环保指标比较严格,煤制气废水于半个月前已经停止接收现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废水,现在进水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因该如何处理?
回答:
(1)系统运行还是相当好的,从数据看,COD去除率达到了98%,在受到高氨氮冲击后,COD也没有减低去除率。
(2)现在停掉高氨氮的接受,应该会慢慢降低出水氨氮的,目前还比较高应该是滞留在系统内的氨氮,毕竟您现在进水氨氮也就20。
问题14
我厂是AAO工艺,设计能力2.5万,实际进水在2万左右,进水COD在300-500,偶尔会到600以上左右,但很少。进水氨氮在35-40左右,MLSS现在在8000,SV30在50,DO在3左右,现在出水COD在50-60之间,氨氮稳定在1,SS在8-10.以前我们这出水COD一直比较稳定达标,现在突然升高,不知道什么原因?
回答:
通过SV30来判断下:
(1)上清液浑浊,特别是间隙水浑浊,需要考虑负荷突然增加所致(看进水是否COD也升高了来判断)同样也有可能是有难处理成分流入,配合显微镜看看原生动物是否有变少趋势来判断。
(2)上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比较清澈,可能是污泥老化,出水颗粒多,颗粒释放的COD,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的要低。根据以上调查,确定原因后,再讨论对策。
什么是污水处理自动控制系统?
污水处理厂的生产过程中,大量的阀门、泵、风机、除浮渣设备、除砂设备、刮渣刮吸泥设备、污泥的加热、污泥的搅拌、沼气加工利用等需要根据一定的程序、时间和逻辑关系调节开、停。还有大量的设施、设备需要有机组合按照预定的时间顺序运行。这就需要一个自动控制系统对全厂的工艺运行进行控制才会形成一套自动控制有秩序的现代化生产线。
污水处理工艺的自控系统具有环节多,系统庞大,接线复杂的特点。它除具有一般控制系统所具有的共同特征外(如有模拟量和数字量,有顺序控制和实时控制,有开环控制和闭环控制),还有不同于一般控制系统的个性特征(如终控制对象是COD、BOD、SS、氨氮、总磷和pH值),为使这些参数达标,必须对众多设备的运行状态、各池的进水量和出水量、进泥量和排泥量,加药量,各段处理时间等进行综合调整与控制。
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