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2024-01-21 09:09:26
PLC控制系统规划过程及注意事项
二、输入回路规划注意事项:
1.电源回路PLC供电电源通常为AC85-240V(也有DC24V),使用电源规模较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器 1: 1阻隔变压器等)。
2.PLC上DC24V电源的运用 各公司PLC产品上通常都有 DC24V 电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时要注意容量生活污水处理控制柜,一起要有短路维护办法郑州污水处理控制柜。
3.外部DC24V电源的运用 若输入回路有 DC24V供电的挨近开关 光电开关等,而PLC上DC24V电源容量不行时,要从外部供给DC24V电源,但该电源的 - 端不要与PLC的DC24V的 - 端以及COM端相连,不然会影响PLC的运转。
4.输入的灵敏度 当输入电压 电流小于各厂家对 PLC 的输人端电压和电流的规则,如当输入回路串有二极管或电阻(不能发动),或许有并联电阻或有漏电流时(不能堵截),就会有误动作,形成灵敏度降低,对此应采纳办法河南污水处理控制柜厂家。当输入器材的输入电流大于PLC的大输入电流时,也会引起误动作,应选用弱电流的输入器材,而且选用输入为共漏型输入的PLC。
干货汇总:20个污水处理关键参数控制指标
(19)有机负荷(F/M):是指单位体积滤料(或池子)单位时间内所能去除的有机物量。它是生物滤池(或曝气池)设计和运行的重要参数。有两种表示方法:①以进入滤池的有机物量为基础;②以滤池除去的有机物量为基础河北污水处理控制柜定制。前者应注明去除效率,后者实质上就是氧化能力。
(20)污泥泥龄(SRT):污泥泥龄是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于有回流的活性污泥法,污泥泥龄就是曝气池全池污泥平均更新一次所需的时间。
智能水处理系统
开发背景
(2)污水处理自动控制系统中所采用的一些自动化检测设备、仪表的功能目前还很不完善,在实际检测中达不到预期效果、误差很大,因此依靠这些检测设备判断污水处理情况并实施自动控制,很难达到处理水质达标排放和节约能源的目的。
(3)国内的许多污水处理系统多采用ORP(氧化还原电位)、DO(溶解氧)和pH(酸碱度)值作为控制参数来控制出水水质和曝气量,但这些方法存在一些问题,如控制污水处理厂硝化—反硝化过程所使用的ORP就很难判定,因此绝大多数基于ORP控制的污水处理厂也执行时间控制,作为当控制器无法找到ORP特征点时的应急控制,这样就导致许多污水处理系统实际上仍然采用的是按时间控制整个处理过程。
智能水处理系统
开发背景
功能水处理器臭氧处理机游泳池水处理设备
产品应用
1 污水处理
(3)控制过程
PLC的开关量输入信号(无源信号)
(1)高低压进线柜:合闸、故障、工作位置、试验位置等
(2)自动加药装置:液位、运行、故障等
(3)二氧化氯发生器:运行、故障等
(4)净水器、清水池:液位、压力、流量。
(5)原水泵、净水泵:远控、合闸、运行、过载、过热、泄漏、变频故障器故障等
污水处理厂运行异常事故应急处理方法
四、污泥解体
当出现污泥解体现象时,表现现象为:处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等。
工艺应如下调整:
1. 对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2. 调整进水量。
3. 调整回流污泥量控制MLSS。
4. 调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/L左右。
5. 调整排泥量。
六、沉淀池异常
6.1 出水带有大量悬浮颗粒
1. 原因
水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。
2. 解决办法
均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克服短流;投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。
6.2 出水堰脏且出水不均
1. 原因
污泥粘附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至某些堰口堵塞导致出水不均。
2. 解决办法
经常清除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
6.3 污泥上浮
1. 原因
污泥停留时间过长,有机质。
2. 解决办法
一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处理于反硝化状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放,降低SRT,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。
污水处理24种常见异常问题及解决方案
问题13
化工厂的污水装置,日均进水量是500-600进水COD10000左右,出水COD200左右工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出现的异常状况为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化,导致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大约在200左右,出水COD200左右由于环保指标比较严格,煤制气废水于半个月前已经停止接收现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废水,现在进水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因该如何处理?
回答:
(1)系统运行还是相当好的,从数据看,COD去除率达到了98%,在受到高氨氮冲击后,COD也没有减低去除率。
(2)现在停掉高氨氮的接受,应该会慢慢降低出水氨氮的,目前还比较高应该是滞留在系统内的氨氮,毕竟您现在进水氨氮也就20。
问题14
我厂是AAO工艺,设计能力2.5万,实际进水在2万左右,进水COD在300-500,偶尔会到600以上左右,但很少。进水氨氮在35-40左右,MLSS现在在8000,SV30在50,DO在3左右,现在出水COD在50-60之间,氨氮稳定在1,SS在8-10.以前我们这出水COD一直比较稳定达标,现在突然升高,不知道什么原因?
回答:
通过SV30来判断下:
(1)上清液浑浊,特别是间隙水浑浊,需要考虑负荷突然增加所致(看进水是否COD也升高了来判断)同样也有可能是有难处理成分流入,配合显微镜看看原生动物是否有变少趋势来判断。
(2)上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比较清澈,可能是污泥老化,出水颗粒多,颗粒释放的COD,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的要低。根据以上调查,确定原因后,再讨论对策。
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